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Sonda lunar do Japão recupera energia nove dias após pousar de cabeça para baixo

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O Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) do Japão foi ressuscitado, mais de uma semana depois que a sonda ficou sem eletricidade após seu problemático pouso lunar em 20 de janeiro, deixando-a de cabeça para baixo e seus painéis solares apontando na direção errada. Na segunda-feira, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) anunciou que a comunicação com a espaçonave SLIM foi restabelecida e as operações de busca por pistas sobre as origens da Lua foram retomadas.

A JAXA previu que uma mudança na direção da luz solar poderia permitir que a bateria da sonda fosse recarregada a partir dos seus painéis solares com ângulos estranhos. Não está claro quanto tempo essa energia durará – a agência disse anteriormente que o SLIM não foi projetado para sobreviver a uma noite lunar, que ocorrerá na próxima quinta-feira.

Imagens da superfície lunar tiradas pela câmera espectral multibanda do SLIM antes que a energia da espaçonave fosse inicialmente desativada foram divulgadas em 25 de janeiro. Hoje, a JAXA divulgou outra imagem da formação rochosa “poodle toy” fotografada por SLIM.

Embora a missão tenha enfrentado alguns problemas com sua posição de pouso depois que um dos motores principais da espaçonave SLIM falhou, fazendo com que ela tombasse, o pouso suave bem-sucedido fez do Japão a quinta nação a pousar uma espaçonave na Lua, ao lado dos EUA, China, Índia, e a antiga União Soviética, de acordo com Reuters.

Uma imagem do módulo de pouso posição de toque estranha foi fotografado por LEV-2, um pequeno robô transformador do “tamanho de uma bola de beisebol” que foi ejetado durante o pouso ao lado do veículo lunar LEV-1 “saltitante”. E apesar da queda, a própria missão do SLIM foi considerada um sucesso pela JAXA depois de pousar a uma distância “sem precedentes” de 180 pés do seu alvo – uma vitrine da tecnologia de pouso “pontual” baseada na visão que a agência espacial espera que possa ser uma ferramenta valiosa no avanço. Exploração lunar.

Correção, 29 de janeiro, 8h55 ET: Atualizado para especificar que o robô LEV-2 foi usado para fotografar o módulo de pouso SLIM e detalhes de tamanho corrigidos em relação ao segundo robô implantado pela sonda.

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